节能减排新发展
“印染节水排放再利用”于2008年4月19日入选中华全国总工会1000项节能减排优秀合理化建议。
浙江大港印染有限公司创建于1990年,位于浙江省湖州市吴兴区大港工业园,是大港纺织集团公司的中心骨干成员企业,公司主营纯棉布、涤棉、灯芯绒等的漂白、染色、印花,年坯布印染1亿万米,产品出口二十个国家和地区。公司日处理污水能力5800t,出水符合GB4287-92《纺织染整工业水污染物排放标准》中的Ⅰ级标准。
“印染业节水排放再利用”是公司与科研机构共同研发的减少废水中COD排放的项目,分为中水回用、碱水回用2项措施。
1、中水回用措施
处理工艺简述:
在印花生产工序中,需要对导带进行清洗,以防止渗透至导带的染料污染布匹造成质量影响。在导带冲洗过程中对水质的要求不高,经处理后的达标废水可完全满足要求。公司现在有三台印花机,根据现有导带清洗用水量的分析,平均每台印花机导带冲洗水量为15t/hr,在三台印花机全部生产的情况下,每天的导带冲洗水量为1080t,采用回用水后,可日节水1080t左右。另外,在印花车间的地面冲洗(主要在染料混配工序),平均每天的用水量在14t左右,可全部用处理达标的废水进行冲洗。每日中水回用量约1094吨。
(中水回用泵)
2、碱水回用措施
回用工艺流程简述:
公司在丝光过程中排放的废水含有大量的碱,经过测定,此时废水中的碱含量可达到50~70g/L,直接排放一方面造成资源的极大浪费,同时加重污水站的处理成本(污水处理采用生化处理工艺,需要加酸调节废水pH值为中性)。为提高资源的利用率,同时减少废水排放,将丝光废水集中后进行浓缩(浓缩5倍左右,将碱含量提高值250~300g/L)后回用。公司现有3台丝光机,平均每天的丝光废水为360t,按浓缩5倍计算,回用的浓碱水为72t/d,蒸发后的冷却水回用量在288t/d。
(碱水蒸发器)
3、“印染业节水排放再利用”效益
“印染业节水排放再利用”项目价值主要反映在社会效益方面,采用的两道回用工序,日
废水回用量为1454t,按照COD平均值100mg/L计算,全年减少向外排放COD至少在30吨左右。
4、项目投入
“印染业节水排放再利用”项目总投资330万元,其中中水回用投资300万元,碱水回用投资30万元。
(1)、中水回用
a、回用水池:钢砼结构,利用现有的清水池改建而成,池体面积为200平方米,有效水
深为2.0米,有效容积为400立方米。共3个水池,有效容积1200平方米。
b、水泵选用自吸高压水泵,两台,交替使用,单台水泵流量为60t/hr、扬程50米,功率7.5kw。
(2)、碱水回用
a、丝光废水集水池:建于生产车间内,钢砼结构,地下式,尺寸为8×1.5×2.0米,有效容积为20立方米。池面盖板。
b、水泵选用耐腐泵两台,交替使用,单台水泵流量为5t/hr,功率为1.5kw。
c、浓碱水储槽:钢制,尺寸为4.0×1.0×1.5米。
大港印染:薛斌 |