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 大港报 >> 总第六十九期 >> 三版

科学规划 层层落实 全面推进节能减排
作者:大港集团  发布时间:2014/9/28

大港纺织集团有限公司成立于上世纪九十年代初,是一家以印染加工为主的出口贸易型生产企业。作为传统产业,我们深刻地认识到节能降耗是企业生存发展的坚实基础,是提高企业竞争力的有效途径,更是企业不可推卸的社会责任。近年来,企业紧紧围绕“节能减排、科学发展”这一主题,把节能减排工作纳入企业的重大发展规划,以大港印染整体搬迁技改项目为契机,强化措施,狠抓落实,节能减排取得了显著成效。

一、科学规划,站得高。

节能减排在企业内部牵动着方方面面,是一项系统工程。2009年,集团公司提出了对大港印染有限公司进行整体搬迁提升,并专门邀请北京纺织规划院专家编制项目规划。在整体搬迁技术改造提升项目的前期规划中,集团公司董事长要求搬迁项目要结合印染行业发展趋势,把节能减排作为重要的指导思想,从设备选型到工艺改造以及管网建设、基础建筑等都充分考虑到节能减排。为此,搬迁项目从最初的2个多亿的投资,增加到3亿,经核算,通过系统节能,企业年可节约标煤12000多吨。

企业节能减排工作取得了显著成效,2010年成功申报了国家印染集成节能示范项目,并于20133月通过专家验收,得到专家的高度认可,在印染行业中集成节能起到了示范带头作用。

二、全面推进,抓得实。

集团公司以大港印染整体搬迁为契机,全面开展了各项节能工作,尤其是在厂房建筑设计上融入节能理念,在生产过程中持续推进节能节水,充分发挥了能源和水的循环再利用,进一步降低了生产成本,有效促进了节能减排工作的开展。

一是引进高效节能节水生产设备。在生产过程中能降低能耗,企业在设备选型中把高效节能作为首选标准。通过购置德国、韩国高效节能热定型机代替国产普通热定型机,实现了年可节约标煤约233/年;购置韩国高效蒸化机置换焙烘机,实现了节约标煤约233/年;更新高效退浆机,实现了节约标煤约379/年。

二是选用先进节能节水工艺。通过对热定型机进行改造,采用马克松式燃烧技术,用天然气代替油锅炉,实现了年减少SO2排放46吨;对所有耗能设备安装自动在线监测系统,通过及时数据采集和控制,进行能量系统优化达到节能目的;对前处理工艺进行节水改造,在各工段内部小逆流漂洗的基础上,通过技术攻关和工艺改造实现各工段间的大逆流漂洗,实现了年可节水45万吨,降低了工艺流程中的能量损耗,为企业节约了生产成本;在大卷染机及长车上运用低温炼漂剂工艺,实现了可节约20%的蒸汽和用水;通过高效水洗机节能改造,实现了节约标煤约160/年;水洗及轧辊单元节能改造,实现了节约标煤约1829/年;

三是运用专业节能节水技术通过安装采用污水余热回收装置、废气余热交换器、安装太阳能集热器、改造冷凝水回收系统、安装染色自动化配液系统、自动化助剂配液系统、自动化印花调浆系统等专业节能设备,实现了可节约标煤8690/年。此外,今年我们还加大了中水回用的技术改造,投资近200万元引进了超滤膜处理技术,实现低浓度废水直接回用到生产用水,进一步减少污水排放。

三、强化管理,出效益。

一是为加强制度化管理。为推动节能减排工作深入持久开展,企业成立了节能减排工作小组,并有公司董事长担任节能小组组长,分管节能工作。制定了相关节能减排的规章制度,完善了节能技术监督标准和制度,使节能减排工作有章可循,节能减排管理得到进一步规范,也把节能减排责任真正落实到各有关岗位甚至每个人,让人人都承担起这一职责。

二是加强精细化管理。围绕企业总体目标,年初制订节能工作计划,按月落实分解。把节能减排指标作为企业基本经济指标纳入全员考核范畴。每月进行主要经济指标和经济小指标分析,在总结上月工作的同时,针对生产上、经济指标上存在的问题进行组织、协调、分解、落实,进一步提高了企业整体的节能效率。另外,还成立专项排查小组,对每个岗位实行定期检查,按照奖惩制度进行考核,切实提高全体员工落实节能减排的积极性和主动性。

   三是加强精细化管理。公司企业逐步建立完善了能源计量管理体系,对水、电、蒸汽等系统各节点处配备计量表,严格检测计量,对机台能耗进行考核,建立能耗台账,并汇总分析。

经过一年多的运行,企业节能减排工作取得了良好社会和经济效益。据公司最新统计数据今年4月份公司的万元产值能耗同比下降30.5%,为公司可持续发展打下了坚实基础。

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